- 主题:日本月球着陆器失败原因
【Hakuto-R着陆器软着陆月球失利原因公布】根据日本ispace公司公布的调查报告,Hakuto-R着陆器未能成功实施软着陆的原因在于飞控系统的故障。
报告指出,着陆器完成了计划内的减速机动,在距离月面上方5公里的距离时将速度降为1m/s,但飞控系统已经认定着陆器已经处在月球表面,而着陆器仍在以1m/s的速度缓速下降,直至推进剂耗尽,着陆器最终以硬着陆的形式撞毁在了月面
飞控系统对高度的误判可能出自一个设计问题:这个问题源于2021年2月修改预定着陆区后未能修改程序,并且在动力下降过程中飞跃Astra陨石坑时,机载传感器测量的高度急剧上升,飞控系统误以为高度计异常,从而实施了盲降。
--来自微微水木3.5.14
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准确说是飞跃陨石坑边缘的悬崖(ridge)时候,高度计读数上升
【 在 yss509 的大作中提到: 】
: 【Hakuto-R着陆器软着陆月球失利原因公布】根据日本ispace公司公布的调查报告,Hakuto-R着陆器未能成功实 ...
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日本码农这么坑吗
【 在 yss509 的大作中提到: 】
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: 报告指出,着陆器完成了计划内的减速机动,在距离月面上方5公里的距离时将速度降为1m/s,但飞控系统已经认定着陆器已经处在月球表面,而着陆器仍在以1m/s的速度缓速下降,直至推进剂耗尽,着陆器最终以硬着陆的形式撞毁在了月面
: 飞控系统对高度的误判可能出自一个设计问题:这个问题源于2021年2月修改预定着陆区后未能修改程序,并且在动力下降过程中飞跃Astra陨石坑时,机载传感器测量的高度急剧上升,飞控系统误以为高度计异常,从而实施了盲降。
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